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高氮屠宰廢水改良回流模式UCT處理工藝

來(lái)源:建樹(shù)環(huán)保 2025-08-08 17:25:10 113

肉類(lèi)屠宰廠產(chǎn)生的廢水包含圈欄內(nèi)糞便沖洗水、屠宰車(chē)間內(nèi)的含血廢水及褪毛高溫廢水,主要含有大分子有機(jī)物、動(dòng)物油脂等,以及類(lèi)大腸桿菌等細(xì)菌,且伴有腥臭味。屠宰廢水中COD、氨氮和總氮分別約為600~3000mg·L?1、50~320mg·L?1、80~354mg·L?1。屠宰廢水生化處理技術(shù)比較成熟,多采用“水解酸化+生物接觸氧化”或“UASB+SBR”等組合工藝。然而,UASB等工藝的基建難度較大、成本較高,并不適用于小型污水處理廠。傳統(tǒng)生物法基建難度小、成本低,但其脫氮效率不理想且存在脫氮除磷過(guò)程中聚磷菌和硝化細(xì)菌污泥齡矛盾的問(wèn)題。以傳統(tǒng)A2/O工藝為基礎(chǔ)的UCT工藝對(duì)COD、總氮和總磷的去除率較高,還可解決SBR、UASB、A2/O等傳統(tǒng)工藝在脫氮除磷時(shí)存在的問(wèn)題。

將UCT工藝進(jìn)行回流模式的改良,可提高除磷效果,并解決傳統(tǒng)活性污泥法中污泥易流失的問(wèn)題。改良方法為將二沉池污泥直接回流至接觸好氧池前端。其中,硝化細(xì)菌污泥齡較短,在進(jìn)入好氧池后曝氣量充足的情況下,會(huì)較快地適應(yīng)好氧環(huán)境,然后快速增長(zhǎng)繁殖,并降解水體中有機(jī)物及氨氮;而反硝化細(xì)菌污泥齡較長(zhǎng),好氧污泥進(jìn)入?yún)捬醐h(huán)境后,適應(yīng)期較長(zhǎng),優(yōu)勢(shì)菌種難在短時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)繁殖。因此,將二沉池污泥直接回流至好氧系統(tǒng)前端,在一定程度上可減少好氧污泥和厭氧污泥間的更替,使大部分硝化菌和反硝化細(xì)菌處于適宜生長(zhǎng)環(huán)境下,從而解決硝化菌與反硝化菌在污泥齡上的矛盾問(wèn)題,更有利于菌種培養(yǎng)。另一方面,聚磷菌厭氧釋磷條件是絕對(duì)厭氧狀態(tài),污泥回流混合液中含有大量硝態(tài)氮及游離氧,若回流至厭氧池會(huì)破壞厭氧環(huán)境,使得厭氧池內(nèi)優(yōu)先發(fā)生反硝化作用,且厭氧段磷釋放的有效容積減少而硝態(tài)氮也會(huì)抑制磷的釋放,導(dǎo)致除磷效果較差。因此,通過(guò)將二沉池污泥直接回流至接觸好氧池前端,可從源頭上減少厭氧段內(nèi)游離氧及硝態(tài)氮含量,從而提高除磷效果。

本案例以《屠宰與肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)》的間接排放標(biāo)準(zhǔn)為廢水處理目標(biāo),基于傳統(tǒng)生化工藝設(shè)計(jì)出一套基建難度小且能滿足生產(chǎn)需求的改良回流模式UCT工藝。根據(jù)出水水質(zhì)情況及污泥掛膜情況,調(diào)整曝氣量、硝化混合液回流比、缺氧混合液回流比及污泥回流比,以完成現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行調(diào)試,并核算改造成本與運(yùn)行成本,以期為同類(lèi)小型高氮屠宰廢水的處理工程的設(shè)計(jì)或運(yùn)行改造提供參考。

1、工程概況及工藝特點(diǎn)

1.1 工程概況

廢水主要由屠宰生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)廢水組成。由于每日屠宰量隨市場(chǎng)需求變化,故屠宰廢水產(chǎn)生量不同。夏秋兩季屠宰廢水產(chǎn)生量為40~50m3·d?1,春冬兩季屠宰廢水產(chǎn)生量則高達(dá)180~200m3·d?1。原有污水處理設(shè)施采用傳統(tǒng)A2/O工藝,其日處理量?jī)H為60m3,且原污水處理設(shè)施厭氧池與缺氧池內(nèi)無(wú)攪拌裝置,極易造成污泥沉積與池體堵塞。同時(shí),接觸好氧池內(nèi)曝氣管道腐蝕穿孔,曝氣不均勻,處理效果不佳,故需建造新污水處理設(shè)施以保證屠宰場(chǎng)正常生產(chǎn)運(yùn)行。由于屠宰廢水屬于間歇式用水且用水量的時(shí)變化系數(shù)較大,因此峰值排放量按照200m3·d?1設(shè)計(jì)。目前,該屠宰廠所在區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)已覆蓋,利用原有污水處理設(shè)施的污水管道進(jìn)行新設(shè)施的修建,設(shè)計(jì)規(guī)模為200m3·d?1。出水水質(zhì)執(zhí)行《屠宰與肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)》標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)如表1所示。

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1.2 工藝設(shè)計(jì)要點(diǎn)

1)預(yù)處理設(shè)計(jì)。該處理系統(tǒng)原水B/C為0.75>0.3,可生化性好。由于廢水中含有大量動(dòng)物油脂、動(dòng)物毛發(fā)及屠宰過(guò)程中產(chǎn)生的肉類(lèi)碎屑,故保留原有前端預(yù)處理設(shè)備。在預(yù)處理階段,廢水會(huì)經(jīng)過(guò)固液分離、隔油池和格柵去除掉大宗雜物和浮渣,然后進(jìn)入混凝氣浮,使動(dòng)植物油、懸浮物和部分有機(jī)物得到有效去除。預(yù)處理后的廢水進(jìn)入改造后的調(diào)節(jié)池,并利用成一體化溶氣式氣浮機(jī),去除其中的小粒徑懸浮物。

2)生化工藝設(shè)計(jì)??紤]到該屠宰廢水氨氮指標(biāo)較高,而在堿性條件下,曝氣量對(duì)氨氮去除效果的影響較大,故選用風(fēng)量為1000m3·h?1的變頻風(fēng)機(jī),為理論曝氣量的134%。由于生化系統(tǒng)進(jìn)水COD較高,直接采用接觸氧化等工藝,所需生化池容積較大,基建成本過(guò)高,故先利用水解酸化對(duì)有機(jī)物進(jìn)行預(yù)降解,利用厭氧微生物去除廢水中的有機(jī)物并使含氮有機(jī)物氨化,以提高污水的可生化性。然后設(shè)置缺氧池使厭氧池出水與富含硝態(tài)氮的好氧池回流液混合,并在缺氧池內(nèi)進(jìn)行反硝化反應(yīng)。反硝化反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的堿度可為好氧池中硝化反應(yīng)創(chuàng)造有利條件。缺氧池出水經(jīng)過(guò)絮凝沉淀后,厭氧污泥一部分回流至厭氧池,以加強(qiáng)厭氧—缺氧的交替,另一部分排入污泥池,上清液進(jìn)入接觸好氧池,并在好氧池前端主要進(jìn)行碳化反應(yīng)以去除好氧有機(jī)物(以COD計(jì));后端主要進(jìn)行硝化反應(yīng),使氨態(tài)氮變?yōu)橄鯌B(tài)氮。最后,混合液在二沉池進(jìn)行泥水分離后,污泥部分回流至接觸好氧池前端,部分排入污泥池,上清液達(dá)標(biāo)排放。

3)回流工藝設(shè)計(jì)。為避免好氧系統(tǒng)內(nèi)溶解氧會(huì)對(duì)厭氧環(huán)境造成破壞,將二沉池污泥直接回流至好氧系統(tǒng)前端,好氧系統(tǒng)內(nèi)僅設(shè)置硝化混合液回流至缺氧段。由于缺氧段布設(shè)潛流推進(jìn)器會(huì)導(dǎo)致缺氧段污泥部分流失,故缺氧段后設(shè)置混凝沉淀池并將污泥部分回流至厭氧段,以加強(qiáng)脫氮效果并保證整個(gè)生化系統(tǒng)內(nèi)的厭氧菌和好氧菌在絕大程度上處于各自適應(yīng)的生長(zhǎng)環(huán)境條件下,從而減少其轉(zhuǎn)換周期,有利于污泥培養(yǎng)。

4)固廢的處理。預(yù)處理階段的殘?jiān)a(chǎn)生量較多,再加上生化系統(tǒng)所產(chǎn)生性質(zhì)穩(wěn)定的活性污泥,可將該處理系統(tǒng)產(chǎn)生的固廢直接進(jìn)行收集、貯存,再通過(guò)疊螺機(jī)進(jìn)行壓濾處理。

1.3 工藝流程及優(yōu)化內(nèi)容

綜合考慮該廠原有污水處理設(shè)施的實(shí)際運(yùn)行情況、處理成本、進(jìn)水水質(zhì)及出水要求確定了廢水處理工藝流程(圖1)。

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圖1 廢水處理工藝流程

1)預(yù)處理系統(tǒng)。預(yù)處理系統(tǒng)利用該廠原有設(shè)施,如斜篩式干濕分離機(jī)、隔油池及格柵等。在運(yùn)行過(guò)程中,為避免殘?jiān)谡{(diào)節(jié)池內(nèi)沉積,先利用斜篩式干濕分離機(jī)將廢水中殘?jiān)蛛x,而后通過(guò)隔油池和格柵去除動(dòng)物油脂及部分懸浮物。出水含渣量較少可減少對(duì)管道及提升泵的磨損,預(yù)處理后的污水進(jìn)入新處理系統(tǒng)調(diào)節(jié)池內(nèi),再泵入溶氣式氣浮機(jī)內(nèi)去除剩余懸浮物及部分總磷。預(yù)處理系統(tǒng)出水較清澈但有異味。

2)生化處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)為新建設(shè)施,主要包括厭氧池、缺氧池、絮凝沉淀池、生物接觸氧化池及二沉池。為保證該系統(tǒng)容積得到充分利用,其水流采用下進(jìn)上出式。絮凝沉淀池與二沉池均為澆筑后磚砌泥斗。由于泥斗坡度較小,在正常運(yùn)行過(guò)程中,沉淀池內(nèi)泥層較厚,但不影響出水濁度。而厭氧池、缺氧池及生物接觸池內(nèi)均裝有組合生物填料,為細(xì)菌生長(zhǎng)提供附著物,可有效避免污泥流失。

3)污泥處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)亦為新建設(shè)施,主要包括污泥濃縮池和疊螺機(jī)。由于氣浮機(jī)前期運(yùn)行出現(xiàn)故障產(chǎn)渣量較多,二沉池泥斗建造坡度較小、水力沖擊負(fù)荷較大,在運(yùn)行過(guò)程中需要經(jīng)常性排泥,故該系統(tǒng)前期運(yùn)行較為頻繁。當(dāng)氣浮機(jī)和生化系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,產(chǎn)渣量和產(chǎn)泥量大幅度減少,運(yùn)行時(shí)間也隨之減少。濃縮污泥在疊螺機(jī)前端絮凝反應(yīng)池內(nèi)與陽(yáng)離子型聚丙烯酰胺絮凝成大顆粒絮體,并通過(guò)疊螺機(jī)進(jìn)行泥水分離。脫水后污泥進(jìn)行集中處理,壓濾液排至調(diào)節(jié)池內(nèi)進(jìn)行再處理。

1.4 主體構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

1)調(diào)節(jié)池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),厚混凝土側(cè)壁為250mm,有效容積500m3。配套污水提升泵2臺(tái)(Q=12m3·h?1,H=20m,P=1.1kW,單價(jià)350元·臺(tái)?1,一備一用)。電磁流量計(jì)1臺(tái)。

2)混凝氣浮機(jī)。一體式設(shè)備,處理能力為10m3·h?1(單價(jià)13600元·臺(tái)?1),容量水量為2~3m3·h?1。外形尺寸為5000mm×2500mm×2300mm,有效容積9m3。主機(jī)、刮抹機(jī)、空壓機(jī)功率分別為3kW、0.37kW和1.10kW。

3)厭氧池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),進(jìn)水方式采用上進(jìn)下出式。出水處設(shè)置混凝土溢流堰,有效容積為50m3,水力停留時(shí)間6.25h。池內(nèi)裝有組合生物填料。

4)缺氧池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池內(nèi)設(shè)有鋼筋混凝土折板,末端設(shè)置鋼筋混凝土溢流堰,其有效容積為83m3,水力停留時(shí)間為10h。池體對(duì)角設(shè)置2臺(tái)潛水?dāng)嚢铏C(jī)(P=2.2kW,單價(jià)2500元·臺(tái)?1),并裝有組合生物填料。

5)絮凝沉淀池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),混凝池有效容積14.72m3,混凝反應(yīng)池中間隔墻距池底1m處開(kāi)孔,設(shè)計(jì)混凝停留時(shí)間為1.70h,沉淀池有效容積為45m3,澆筑后磚砌泥斗,設(shè)計(jì)停留時(shí)間為5.40h?;炷貎?nèi)設(shè)有減速攪拌機(jī)2臺(tái)(其攪拌桿2.0m,P=1.1kW,單價(jià)1060元·臺(tái)?1)。PAC、PAM加藥設(shè)備各1套(10~50L·h?1,PE桶為1000L,單價(jià)890元·套?1)。沉淀池內(nèi)設(shè)有提升泵1臺(tái)(Q=8m3·h?1,H=10m,P=1.5kW,單價(jià)200元·臺(tái)?1)。

6)兩段式生物接觸氧化池。半地下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池體兩端預(yù)埋管徑200mmUPVC管,氧化池前端設(shè)置寬為1m的預(yù)混合區(qū)。預(yù)混合區(qū)末端墻體下端距池體底部0.40m,以保證水流方向在整個(gè)池體處于下進(jìn)上出狀態(tài)。好氧池末端設(shè)置寬為0.92m的沉淀區(qū),總有效容積195m3,水力停留時(shí)間為24h。池內(nèi)裝有組合生物填料、曝氣盤(pán)。配套風(fēng)量為1000m3·h?1變頻風(fēng)機(jī)2臺(tái)(Q=1000m3·h?1,p=100kPa,P=48kW,單價(jià)13000元·臺(tái)?1,一備一用),提升泵2臺(tái)(Q=30m3·h?1,H=10m,P=2.5kW,單價(jià)700元·臺(tái)?1,一備一用),溶解氧儀1臺(tái)(單價(jià)1400元·臺(tái)?1)。

7)二沉池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為45m3,采用中心進(jìn)水周邊出水式輻流沉淀池,周邊溢流堰采用磚砌結(jié)構(gòu),末端預(yù)埋管徑200mmUPVC管。池體澆筑后磚砌泥斗并布置斜板,池內(nèi)設(shè)有提升泵2臺(tái)(Q=15m3·h?1,H=10m,P=2.2kW,單價(jià)426元·臺(tái)?1,一備一用)。

8)污泥池。半地下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),總有效容積為60m3,池內(nèi)設(shè)有污泥提升泵1臺(tái),末端設(shè)置混凝池,方便后續(xù)疊螺機(jī)壓泥,其有效容積為9m3。混凝池內(nèi)設(shè)有減速攪拌機(jī)2臺(tái)(攪拌桿長(zhǎng)為2.0m,P=1.1kW,單價(jià)1060元·臺(tái)?1),加藥系統(tǒng)1套(流量10~50L·h?1,PE桶容積1000L,單價(jià)890元·套?1),污泥提升泵1臺(tái)(Q=8m3·h?1,H=10m,P=1.5kW,單價(jià)200元·臺(tái)?1)。

1.5 分析項(xiàng)目及檢測(cè)方法

化學(xué)需氧量采用快速消解分光光度法;氨氮采用納氏試劑分光光度法;總氮采用堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法;總磷采用鉬酸銨分光光度法;SS采用重量法;pH(無(wú)量綱)采用玻璃電極法;動(dòng)植物油采用紅外分光光度法;溶解性有機(jī)質(zhì)(dissolvedorganicmatter,DOM)采用熒光光譜法。

為避免因屠宰廢水中的懸浮物和動(dòng)物油脂影響COD測(cè)定結(jié)果,在測(cè)定前先用絮凝劑進(jìn)行混凝沉淀預(yù)處理,然后取其上清液進(jìn)行檢測(cè)。

2、工藝運(yùn)行效果

2.1 生物掛膜情況

該污水處理設(shè)施建成后,在調(diào)試運(yùn)行過(guò)程中對(duì)進(jìn)出水中各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了連續(xù)130d的監(jiān)測(cè)。圖2表明,初期生物填料上生物掛膜量較少,此時(shí)的污泥質(zhì)量濃度為2500mg·L?1;中期生物填料生物掛膜量多,測(cè)得污泥質(zhì)量濃度為6000~7000mg·L?1。這說(shuō)明污泥濃度與生物掛膜量有明顯增加。

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圖2 生物掛膜情況

結(jié)合各項(xiàng)污染物指標(biāo)分析處理效果發(fā)現(xiàn):在系統(tǒng)初期,微生物主要處于適應(yīng)期,未出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)繁殖,生物填料上的掛膜量較少,COD、氨氮、總氮和總磷去除率較低;在系統(tǒng)初期運(yùn)行時(shí)每日投加25kg葡萄糖并每隔2d投加30g磷酸二氫鉀,以補(bǔ)充碳源與微量元素,有利于微生物增長(zhǎng)繁殖;由于沉淀池上清液較混濁,將曝氣量由1000m3·h?1調(diào)整至700m3·h?1,使得好氧系統(tǒng)內(nèi)溶解氧保持在2~3mg·L?1,并使污泥回流比由50%提升至70%,以延長(zhǎng)好氧污泥在好氧系統(tǒng)的停留時(shí)間,為微生物生長(zhǎng)創(chuàng)造有利條件;在系統(tǒng)運(yùn)行中期,污泥濃度與生物掛膜量大大增加,COD、氨氮、總氮和總磷的去除率也隨之提高,并趨于穩(wěn)定。

2.2 各項(xiàng)污染指標(biāo)的變化情況

1)COD。在工藝運(yùn)行過(guò)程中,系統(tǒng)對(duì)好氧有機(jī)物(以COD計(jì))的去除效果見(jiàn)圖3。在運(yùn)行前期,由于系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)水量不大,存在稀釋作用,出水COD較低。隨著進(jìn)水量的增加,出水COD升高。經(jīng)過(guò)污泥培養(yǎng)馴化及運(yùn)行參數(shù)調(diào)整階段后,出水COD逐漸降低,好氧有機(jī)物(以COD計(jì))去除率逐漸提高,最終實(shí)現(xiàn)出水COD穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行到第10天時(shí),初期的低負(fù)荷污水已排出系統(tǒng)外,隨著進(jìn)水量的增加,出水COD逐漸增高。通過(guò)增強(qiáng)厭氧—缺氧段循環(huán),將缺氧混合液回流比由60%提升至82%,從而延長(zhǎng)厭氧污泥在厭氧系統(tǒng)的停留時(shí)間;連續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間后,厭氧/缺氧池污泥濃度有所增加,水解酸化能力增強(qiáng),好氧有機(jī)物(以COD計(jì))去除效率明顯提高,二沉池出水COD逐漸降低。在系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行90d后,出水COD穩(wěn)定在70~130mg·L?1,平均值為107mg·L?1,好氧有機(jī)物(以COD計(jì))去除率穩(wěn)定在94%~97%。

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圖3 好氧有機(jī)物(以COD計(jì))的變化情況

2)氨氮。在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)氨氮的去除效果見(jiàn)圖4。在運(yùn)行初期,由于廢水進(jìn)水量不大存在稀釋作用,二沉池出水NH3-N較低。隨著進(jìn)水量增加,系統(tǒng)NH3-N去除率降低,出水中NH3-N逐漸升高。分析其主要過(guò)程為:在運(yùn)行初期,系統(tǒng)內(nèi)污泥質(zhì)量濃度較低,硝化菌數(shù)量較少且生物填料上的掛膜量較少(見(jiàn)圖2(a));系統(tǒng)運(yùn)行至第10天時(shí),好氧池負(fù)荷較低且C:N:P比例失衡,由于硝化細(xì)菌污泥齡較短,好氧污泥在好氧系統(tǒng)停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),好氧污泥自身氧化解體,從而導(dǎo)致二沉池出水渾濁且NH3-N升高;通過(guò)減小污泥回流比、增加硝化混合液回流比,減小好氧污泥在好氧池的停留時(shí)間,同時(shí)在系統(tǒng)運(yùn)行前期定時(shí)向系統(tǒng)中補(bǔ)充適量碳源和微量元素(通常投加磷酸二氫鉀),以增加負(fù)荷和調(diào)整碳氮磷比例,使得整個(gè)系統(tǒng)更有利于細(xì)菌的生長(zhǎng)繁殖(在培養(yǎng)污泥過(guò)程中可采用此類(lèi)方法,以減少培養(yǎng)周期);在運(yùn)行一段時(shí)間后,出水NH3-N逐漸降低,生化系統(tǒng)中的污泥絮體變大且生物填料上掛膜量明顯增加(見(jiàn)圖2(b)),測(cè)得污泥質(zhì)量濃度為6000~7000mg·L?1;在連續(xù)運(yùn)行90d后,出水NH3-N穩(wěn)定在2~18mg·L?1,平均值為10.16mg·L?1,其去除率穩(wěn)定在96%~99%。

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圖4 NH3-N的變化情況

3)總氮。運(yùn)行過(guò)程中總氮(TN)去除效果見(jiàn)圖5。在系統(tǒng)運(yùn)行前30d,出水TN波動(dòng)較大。初期出水TN較低,隨著總進(jìn)水量的增加,運(yùn)行至第10天時(shí),出水TN逐漸升高。分析其主要過(guò)程為:進(jìn)水NH3-N較高,NH3-N經(jīng)過(guò)硝化反應(yīng)后產(chǎn)生大量NO?3-N,隨硝化混合液回流至缺氧段,缺氧段的反硝化壓力過(guò)大,同時(shí)反硝化細(xì)菌較難培養(yǎng),數(shù)量有限,會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行前期出水TN緩慢增加;缺氧池出水NO?3-N為12.63mg·L?1>8mg·L?1,NO?3-N回流至厭氧池會(huì)抑制厭氧池內(nèi)含氮有機(jī)物的氨化過(guò)程;在好氧系統(tǒng)過(guò)度曝氣,二級(jí)接觸好氧池內(nèi)保持較高DO,硝化回流混合液中攜帶了大量氧氣進(jìn)入缺氧段,過(guò)高DO又會(huì)抑制反硝化作用的進(jìn)行。通過(guò)調(diào)整風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間將曝氣量由400m3·h?1提升至750m3·h?1,并逐級(jí)調(diào)整硝化混合液回流泵運(yùn)行時(shí)間,將硝化混合液回流比由210%提升至267%。在連續(xù)運(yùn)行30d后,二級(jí)接觸好氧池末端DO為2~3.50mg·L?1,缺氧段出水NO?3-N保持在0.12~0.41mg·L?1(<2mg·L?1),能保證缺氧池內(nèi)反硝化反應(yīng)進(jìn)行及厭氧池中含氮有機(jī)物的有效氨化;連續(xù)運(yùn)行90d后,出水TN穩(wěn)定18~70mg·L?1,平均值為44mg·L?1,TN去除率穩(wěn)定在89%~95%。林康理等對(duì)廣州某屠宰場(chǎng)的舊污水處理設(shè)施進(jìn)行升級(jí),將傳統(tǒng)A/O工藝改造為厭氧—缺氧—接觸氧化工藝,效果明顯,但氨氮去除率僅為84.6%。這表明本工藝對(duì)高氮屠宰廢水的處理效果優(yōu)勢(shì)明顯。

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圖5 TN的變化情況

4)總磷。運(yùn)行過(guò)程中對(duì)總磷(TP)的去除效果見(jiàn)圖6。在運(yùn)行前期,出水TP較低,運(yùn)行至第20天時(shí),出水TP逐漸增加。分析其中的過(guò)程為:在運(yùn)行至第10天時(shí),增大了硝化混合液回流比與缺氧混合液回流比,過(guò)量NO?3-N進(jìn)入缺氧段;由于反硝化細(xì)菌培養(yǎng)困難,反硝化效果不理想,故缺氧段出水NO?3-N較高,導(dǎo)致過(guò)多NO?3-N通過(guò)缺氧混合液回流被帶入?yún)捬醵我种茀捬踽屃祝瑥亩沟脜捬踽屃仔Ч^差;通過(guò)逐級(jí)調(diào)整硝化混合液回流比,使得缺氧段出水硝酸鹽低于2mg·L?1,以保證泥缺氧混合液回流中的NO?3-N不會(huì)抑制厭氧段的釋磷性能;同時(shí),缺氧混合液回流增強(qiáng)了厭氧—缺氧的交替,加強(qiáng)了系統(tǒng)的反硝化除磷性能,除磷效率隨之提高。在連續(xù)運(yùn)行90d后,出水TP穩(wěn)定在3~6mg·L?1,平均值為4.50mg·L?1,去除率穩(wěn)定在85%~92%。

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圖6 TP的變化情況

2.3 熒光圖譜分析

取115d內(nèi)的各工藝段的水樣,用30μm濾膜過(guò)濾后,將濾液稀釋至在254nm下吸光度小于0.05A,然后用日立F-7000熒光分光光度計(jì)進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)中的參數(shù)分別為:激發(fā)波長(zhǎng)200~450nm;發(fā)射波長(zhǎng)200~550nm;激發(fā)/發(fā)射狹縫5nm;光電倍增管負(fù)高壓500V;掃描速度1200nm·min?1。共檢測(cè)到4個(gè)熒光特征峰(圖7),其具體信息如表2所示。

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圖7 屠宰廢水不同工藝段出水熒光光譜

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圖7中熒光峰A所代表的色氨酸類(lèi)蛋白質(zhì)和熒光峰B所代表的可溶性微生物副產(chǎn)物均為易降解有機(jī)物,熒光峰C代表的富里酸類(lèi)腐殖質(zhì)為可生物降解有機(jī)物,熒光峰D所代表的腐殖酸類(lèi)腐殖質(zhì)為難生物降解有機(jī)物。其中,色氨酸類(lèi)蛋白質(zhì)和可溶性微生物副產(chǎn)物在經(jīng)過(guò)水解酸化后其特征峰熒光強(qiáng)度明顯降低。再經(jīng)過(guò)好氧處理后,圖7(c)中熒光峰A和熒光峰B的特征峰已消失,這說(shuō)明該工藝對(duì)此類(lèi)有機(jī)物具有較好處理效果,且出水中C峰和D峰的熒光強(qiáng)度明顯降低說(shuō)明該工藝對(duì)難生物降解有機(jī)物具有一定降解效果。這與圖3中進(jìn)出水COD變化一致。圖7中熒光峰A的熒光強(qiáng)度變化與圖5進(jìn)出水TN一致,這表明該工藝對(duì)有機(jī)氮化合物的降解效果也較為明顯。該工藝穩(wěn)定出水COD約20mg·L?1,氨氮約2mg·L?1,總氮約18mg·L?1,總磷約2mg·L?1,可達(dá)到《屠宰與肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)》的間接排放標(biāo)準(zhǔn)。

2.4 運(yùn)行中的問(wèn)題分析

該系統(tǒng)的調(diào)試及運(yùn)行重點(diǎn)在于污泥的馴化培養(yǎng)。該工藝的生化系統(tǒng)水力停留時(shí)間為2~3d。系統(tǒng)運(yùn)行主要問(wèn)題有:1)在系統(tǒng)運(yùn)行初期,生化系統(tǒng)后端負(fù)荷較低且碳氮磷比易失衡,每日投加25kg葡萄糖并每隔2d投加30g磷酸二氫鉀來(lái)補(bǔ)充碳源和微量元素,使得碳氮磷比例約為100∶5∶1;2)二級(jí)接觸好氧池末端的溶解氧探測(cè)儀與2臺(tái)變頻風(fēng)機(jī)聯(lián)用,以此控制風(fēng)機(jī)啟停時(shí)間,當(dāng)氣溫低時(shí),溶解氧設(shè)定為1.50~2.50mg·L?1,當(dāng)氣溫高時(shí)設(shè)定為2~3mg·L?1,以保證好氧系統(tǒng)溶解氧含量充足;3)厭氧系統(tǒng)要安裝潛流推進(jìn)器保證污水和污泥處于完全混合流動(dòng)狀態(tài),使細(xì)菌與待降解物質(zhì)充分接觸;4)在污泥的馴化培養(yǎng)完成后,根據(jù)出水水質(zhì),在硝化液混合液回流泵、污泥回流泵及缺氧混合液泵流量分別為30、8和15m3·h?1的條件下,通過(guò)調(diào)整其對(duì)應(yīng)時(shí)間控制開(kāi)關(guān)中運(yùn)行時(shí)間來(lái)逐級(jí)調(diào)整硝化混合液回流比、污泥回流比和缺氧混合液回流比分別為267%、70%和82%,以保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

2.5 經(jīng)濟(jì)效益分析

1)工程改造費(fèi)用。本工程總費(fèi)用為201.50萬(wàn)元,包括建筑工程費(fèi)用153萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝費(fèi)用45萬(wàn)元,其他費(fèi)用3.50萬(wàn)元。該處理設(shè)施由甲方自建,乙方負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試、設(shè)備運(yùn)輸、方案設(shè)計(jì)和運(yùn)行維護(hù)。主要設(shè)備采購(gòu)價(jià)格總計(jì)70152元,管道及配套閥門(mén)等共計(jì)2.7萬(wàn)元,PLC自動(dòng)化控制柜費(fèi)用為3.5萬(wàn)元。此外,設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)為3000元,運(yùn)行調(diào)試費(fèi)用為5000元,方案設(shè)計(jì)費(fèi)為1.7萬(wàn)元。

2)運(yùn)行成本。運(yùn)行費(fèi)用主要包括藥劑費(fèi)和電費(fèi),該系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)主要由廠里工人兼任,無(wú)需考慮人工費(fèi)用。實(shí)際核算結(jié)果如下:1)藥劑費(fèi)用為0.47元·m?3,其中26%聚合氯化鋁每噸2400元,其用量為33.30kg·d?1,60萬(wàn)分子量陰離子型聚丙烯酰胺每噸5840元,其用量為2.50kg·d?1;2)電費(fèi)為1.11元·m?3,變頻風(fēng)機(jī)、減速攪拌機(jī)等設(shè)備運(yùn)行總功率為19kW,當(dāng)?shù)仉妰r(jià)為0.6507元·(kW·h)?1計(jì),夜間電價(jià)按白天電價(jià)一半計(jì)。因此,運(yùn)行費(fèi)用總計(jì)為1.58元·m?3,僅為厭氧折流板反應(yīng)器+A/O處理屠宰廢水運(yùn)行費(fèi)用的1/3,且低于采用固液分離/渦凹?xì)飧?水解酸化/接觸氧化工藝處理屠宰廢水運(yùn)行費(fèi)用。

3、結(jié)論

1)采用改良回流模式的UCT工藝處理屠宰廢水,連續(xù)130d的調(diào)試運(yùn)行結(jié)果表明,該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定且出水水質(zhì)達(dá)到《屠宰與肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)》的間接排放標(biāo)準(zhǔn)。好氧有機(jī)物(以COD計(jì))、氨氮、總氮和總磷的去除率分別達(dá)到97%、98%、95%和92%。

2)該系統(tǒng)運(yùn)行初期出現(xiàn)污泥老化問(wèn)題,通過(guò)投加25kg·d?1葡萄糖和15g·d?1磷酸二氫鉀補(bǔ)充碳源、微量元素,并根據(jù)污泥生長(zhǎng)情況,調(diào)整風(fēng)機(jī)曝氣量,可有效解決初期污泥老化的問(wèn)題。

3)在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,出水氨氮過(guò)高時(shí),可在曝氣量充足的條件下,將污泥回流比由50%調(diào)整為70%,增加水力停留時(shí)間,從而提高氨氮去除率;同時(shí),出水中總氮逐漸升高,將硝化混合液回流比由210%逐級(jí)調(diào)整為267%,并缺氧池混合液回流比由60%提升至82%,可保證回流混合液中硝態(tài)氮進(jìn)行的反硝化反應(yīng),以提高脫氮效率;逐級(jí)增加進(jìn)水水量,由4m3·h?1增至9m3·h?1,系統(tǒng)仍能保證運(yùn)行穩(wěn)定。

4)改良回流模式的UCT工藝對(duì)高氮屠宰廢水處理效果較好,其改造、調(diào)試和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)可為同類(lèi)廢水處理工程提供參考。工藝改造易實(shí)現(xiàn),改造費(fèi)用較低,且運(yùn)行成本較傳統(tǒng)工藝較低。

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