1、工程概況
山東省北部某沿海地級市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)狀生活污水主要通過泵站輸送至開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠,該地區(qū)近年來進行了污水管網(wǎng)改造,生活污水收集量逐年增加,原工業(yè)污水處理廠的處理規(guī)模無法滿足要求,因此開發(fā)區(qū)決定專門建設(shè)1座生活污水處理廠。該污水廠設(shè)計規(guī)模遠期為1×104m3/d,近期為0.5×104m3/d,變化系數(shù)Kz=1.58,占地約2.29hm2,總投資約5055萬元。污水廠效果圖見圖1。
2、進、出水水質(zhì)及工藝選擇
本工程主要收集開發(fā)區(qū)生活污水,為準確預測進水水質(zhì),選取該片區(qū)內(nèi)幾個典型小區(qū)與生活污水泵站的水樣進行測定,通過取樣分析以及《污水排入城鎮(zhèn)下水道標準》(GB/T31962—2015)綜合確定本次設(shè)計進水水質(zhì),同時根據(jù)當?shù)丨h(huán)保要求,出水主要指標COD、TP、氨氮需達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838—2002)Ⅳ類標準,TN≤12mg/L,其余指標執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準。本次工程設(shè)計進、出水水質(zhì)見表1。
由表1可知,本地區(qū)水質(zhì)的典型特征是低碳高氮,TN較高,BOD5相對較低。經(jīng)分析可能是由于該地區(qū)沿海,飲食中海鮮類食物較多,生活污水中TN及氨氮較高;同時地處工業(yè)園區(qū),可能會有部分工業(yè)廢水混入,導致TN較高;另外本片區(qū)雨污分流改造尚未全部完成,管網(wǎng)中地下水入滲及雨水混入導致進水BOD5較低。由于COD、TP的出水標準較為嚴格,故COD和TP也是本次設(shè)計的重點和難點。
結(jié)合上述水質(zhì)分析,本次工藝選擇如下:
①對COD和BOD5的去除。本工程進水B/C=0.4,可生化性較好。常規(guī)市政污水采用各類改良A2O工藝配合深度處理,出水COD能達到30~40mg/L左右。由于污水廠尾水的受納水體屬于當?shù)氐闹攸c監(jiān)控河流,需增設(shè)高級氧化處理工藝進一步去除COD,保障最終出水COD及BOD5穩(wěn)定達標。
②對TN的去除。本工程設(shè)計進水TN為110mg/L,出水TN≤12mg/L,去除率要求大于89%。進水C/N=1.09,碳源明顯不足。生化處理主工藝段需選擇脫氮能力強、節(jié)省碳源的處理工藝,而根據(jù)Bardenpho工藝原理,多級AO的理論TN去除率可達90%~95%。研究表明,北京等地污水處理廠采用多級AO工藝,TN去除率為85%~88%;西安某污水廠單獨應用多級AO,TN去除率約為80%。因此,本次生化主處理工藝選擇多級AO,同時考慮進水TN波動,深度處理采用反硝化深床濾池作為TN達標的保障措施。
③對氨氮的去除。本工程氨氮去除率要求大于98.6%,在保證曝氣量和好氧停留時間的情況下可以穩(wěn)定達標??紤]冬季時生化池出水氨氮波動,在二沉池后增設(shè)接觸氧化池進一步保障氨氮達標。
④由于生化池去除TP有限,后續(xù)深度處理采用除磷效果較好的磁混凝沉淀池。
⑤因為BOD5濃度低導致進水碳氮比較低,難以進行反硝化去除總氮,需額外投加碳源,本次選擇25%的乙酸鈉溶液作為外加碳源。⑥因進水水量及水質(zhì)有一定波動,污水廠工藝流程中需設(shè)置多段超越管線,根據(jù)進水水質(zhì)及實際運行情況進行靈活調(diào)整,從而降低污水廠的運行成本。
3、工藝設(shè)計
3.1 工藝流程
污水處理工藝流程見圖2。
3.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)備設(shè)計參數(shù)
3.2.1 預處理構(gòu)筑物(規(guī)模為1.0×104m3/d)
①粗格柵:去除污水中的較大漂浮雜物以保證后續(xù)處理構(gòu)筑物的正常運行。池數(shù)1座,設(shè)計流量Qmax=658.3m3/h。主要設(shè)備為渠寬700mm、柵縫25mm的回轉(zhuǎn)式粗格柵2臺,互為備用。
②提升泵站:提升污水以滿足后續(xù)污水處理流程豎向銜接的要求,實現(xiàn)重力流動順序處理污水。池數(shù)1座,設(shè)計流量Qmax=658.3m3/h。近期設(shè)置3臺水泵,2用1備,Q=220m3/h,N=18.5kW,遠期增加2臺。
③細格柵及曝氣沉砂池:進一步去除污水中細小懸浮物,降低生物處理負荷,以保證后續(xù)處理流程的正常進行。池數(shù)1座,設(shè)計流量Qmax=658.3m3/h。旋轉(zhuǎn)細格柵渠寬1000mm、柵縫5mm,共兩條;曝氣沉砂池1座,分兩格,停留時間4.5min,配備桁車式吸泥機1臺(單格寬2m)。
3.2.2 調(diào)節(jié)構(gòu)筑物(規(guī)模為0.5×104m3/d)
因污水廠服務(wù)區(qū)域雨污分流改造未全部完成,管網(wǎng)中可能混入部分工業(yè)廢水,影響運行,且污水廠排放水體標準較高,故增加調(diào)節(jié)事故水池,提高安全系數(shù)。池數(shù)為近期、遠期各1座,總尺寸為38m×22m×6.9m。其中事故水池(與調(diào)節(jié)池合建)分兩格,停留時間16h,設(shè)置排水泵2臺,Q=70m3/h,N=5.5kW。調(diào)節(jié)池的停留時間為8h,設(shè)置排水泵3臺,Q=70m3/h,N=5.5kW。
3.2.3 二級生化處理構(gòu)筑物(規(guī)模為0.5×104m3/d)
①綜合生化池:集厭氧、多級AO+二沉池+后置生物接觸氧化池于一體,利用生化池內(nèi)各類微生物降解污水中的有機物、氮和磷。池數(shù)為近期、遠期各1座。單座設(shè)計流量Qave=210m3/h,總尺寸為66m×25m×6.3m。綜合生化池示意見圖3,工藝參數(shù)見表2。
生化池內(nèi)回流設(shè)計如下:為提高釋磷效率,設(shè)從一級缺氧池至預缺氧池/厭氧池的回流,采用PP泵(1臺),回流比為100%;為提高脫氮效果,設(shè)從一級好氧池至一級缺氧池的回流,采用PP泵(1臺),回流比為400%。
二沉池設(shè)計如下:尺寸為10m×25m×5.8m,HRT=5.6h,表面負荷為0.875m3(/m2·h),配備刮吸泥機1臺,污泥泵1臺,Q=105m3/h,N=3.0kW。
接觸氧化池設(shè)計如下:HRT=2.8h,配備組合生化填料V=366m3,穿孔曝氣管1套。其進水渠前設(shè)置超越渠道,當前段氨氮出水達標時可進行超越。
②乙酸鈉投加系統(tǒng):平均進水量約為5000m3/d,平均進水COD為300mg/L、BOD5為120mg/L。進水TN為110mg/L,未加碳源時平均去除40mg/L,出水按照11mg/L計算,則外加碳源去除TN約為59mg/L,要實現(xiàn)完全反硝化,需滿足BOD5/TN≥3,而1mg乙酸鈉產(chǎn)生0.52mgBOD5,因此乙酸鈉投加量約為340mg/L。反硝化濾池設(shè)計投加量為30mg/L,多級AO池根據(jù)理論計算及污水廠運行實踐,確定三級缺氧池的碳源投配比為2∶1∶1。因此,需純乙酸鈉約1.70t/d,需25%的乙酸鈉溶液6.81t/d。
③鼓風機房:因污水廠水量及水質(zhì)存在波動,磁懸浮鼓風機采用大小機型搭配設(shè)計。鼓風機1數(shù)量1臺,Q=30m3/min,P=65kPa,N=50kW;鼓風機2數(shù)量2臺,1用1備,Q=58m3/min,P=65kPa,N=75kW。根據(jù)生化池中溶解氧濃度調(diào)節(jié)鼓風機的運行臺數(shù)和送風量。當進水流量低或TN濃度較低時,啟動鼓風機1,變頻控制;當進水流量高或TN濃度較高時,啟動鼓風機2,變頻控制。
3.2.4 深度處理構(gòu)筑物(規(guī)模為0.5×104m3/d)
①磁混凝沉淀池:利用可循環(huán)的磁種,增強絮凝反應,沉淀去除水中懸浮物和總磷。土建按照1×104m3/d建設(shè),設(shè)備按照近期0.5×104m3/d實施??偝叽鐬?6.4m×8.1m×6.30m,1座2格,由T1池、T2池、T3池、高效澄清池組成。表面負荷qave=8.33m3(/m2·h)。配套攪拌機、刮吸泥機、高剪機、磁分離器等設(shè)備。
②反硝化深床濾池:通過濾池的反硝化及過濾作用,進一步去除SS和TN。設(shè)計流量Qave=208.3m3/h,總尺寸為15.9m×14.9m×6.70m,1座3格,單格尺寸為5.8m×2.9m×6.70m。濾池清水池、廢水池與遠期濾池合用。有效濾料總體積92m3,單格過濾面積16.82m2,總過濾面積50.46m2,設(shè)計濾速4.13m/h,強制濾速6.20m/h,硝態(tài)氮去除負荷為0.81kg/(m3·d)。
③臭氧催化氧化池+循環(huán)泵房:本工藝段內(nèi)臭氧與污水充分混合,利用池內(nèi)催化劑作用在混合污水中產(chǎn)生羥基自由基,進一步去除水中難降解有機物,設(shè)計最高去除COD為10mg/L??偝叽鐬?6.8m×4.35m×7.4m,停留時間2.0h,臭氧池內(nèi)配備均相催化反應器1臺,循環(huán)泵房配備Q=60m3/h、N=7.5kW、H=240kPa的臥式離心泵3臺(2用1冷備)。臭氧設(shè)計投加量為14~28mg/L。
④臭氧發(fā)生間:總平面尺寸為19.8m×7m,房高5.50m。采用臭氧發(fā)生器2臺(1用1備),臭氧產(chǎn)生量為3kg/h,N=25.5kW。
⑤接觸消毒池+巴氏計量槽:存儲中水及消毒,并進行出水計量。設(shè)計規(guī)模為1.0×104m3/d,消毒劑采用次氯酸鈉。總尺寸為18.0m×6.5m×4.4m,停留時間0.7h。
4、運行效果及技術(shù)經(jīng)濟分析
4.1 運行效果及分析
該工程于2019年7月1日開工,2021年6月18日完成竣工驗收,2021年8月開始系統(tǒng)的試運行和調(diào)試,采用24h連續(xù)運行。2021年—2022年,本工程平均進水量為4200m3/d。2021年8月—2022年7月平均進、出水水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)見表3。
①由表3可知,污水廠現(xiàn)狀出水水質(zhì)良好,COD、NH3-N、TP已經(jīng)穩(wěn)定達到地表水Ⅳ類標準,TN穩(wěn)定在12mg/L以下。目前污水廠已經(jīng)通過相關(guān)部門驗收,獲得了良好的社會效益和環(huán)境效益。
②進水水質(zhì)的最大特點是低碳高氮,進水TN高達110mg/L,而BOD5較低。選擇脫氮效率較高的多級AO工藝,能保證在生化段最大程度進行反硝化脫氮。從運行反饋來看,生化池出水TN基本降至12mg/L以下,減輕了后續(xù)深度處理脫氮負荷,降低了生產(chǎn)成本。
③深度除磷采用磁混凝沉淀池,從運行效果來看,出水水質(zhì)良好。在部分時段進水TP超過設(shè)計指標的情況下,通過增加投藥量等措施可以保證出水TP達標。
④進水雖然為生活污水,但是出水指標較嚴格。從近一年污水廠運行數(shù)據(jù)來看,磁混凝沉淀出水COD約30mg/L,不能穩(wěn)定達標,需通過臭氧催化氧化作用進一步降解COD,在投加設(shè)計臭氧量的情況下,可以保證出水COD穩(wěn)定達標。
⑤鑒于污水廠水質(zhì)、水量存在一定波動,因此在設(shè)計過程中,深度處理各單體均設(shè)置了超越管線,可根據(jù)運行情況靈活選擇。從實際運行情況來看,這些措施對降低污水廠能耗、節(jié)約生產(chǎn)成本效果顯著。
4.2 工程投資及運行費用
工程總投資5055萬元,單位總成本8.7元/m3,單位經(jīng)營成本7.08元/m(3按照最不利設(shè)計水質(zhì)計算),其中藥劑費3.78元/m3,電費1.3元/m3,污泥處理費0.1元/m3,管理維修費1.9元/m3。自正式運行以來,根據(jù)進水水質(zhì)、水量變化,及時調(diào)整工藝參數(shù),合理超越某些深度處理單體,運行成本得到有效降低。根據(jù)該污水廠近一年的運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,現(xiàn)平均運行成本約4.2元/m3。
5、結(jié)論
①對于低碳高氮污水的處理,應盡量選用脫氮效率高的生化處理工藝(多級AO、Bardenpho等),使TN在生化池盡可能達標,后續(xù)反硝化深度處理可作為保險措施,降低運行成本。
②磁混凝沉淀池對TP去除效果顯著,在高排放標準下,可作為污水廠TP達標排放的深度處理措施。
③一年的運行實踐表明,本工藝技術(shù)成熟、處理效果穩(wěn)定,而且操作靈活、運行可靠,對相關(guān)類型的污水處理有很好的借鑒意義。
廣東建樹環(huán)??萍加邢薰臼且患覍I(yè)從事工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理和環(huán)境修復的環(huán)保設(shè)備研發(fā)與銷售服務(wù)的企業(yè)。為工業(yè)企業(yè)和市政工程等項目提供工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理、有機廢氣VOCs處理的一體化解決方案,從“工程設(shè)計”、“工程承包”、“設(shè)備采購”、“安裝調(diào)試”、“耗材銷售”、“運營管理”、“環(huán)評辦理”等環(huán)節(jié)提供專業(yè)的差異化服務(wù),聯(lián)系電話:135 5665 1700。